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給水除氧系統的優(yōu)化與改進(jìn)
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發(fā)布時(shí)間:2017.08.10 新聞來(lái)源:除氧器,鍋爐除氧器,除氧器排汽回收裝置,除氧器排氣回收,除氧器排汽收能器,除氧器乏汽回收,除氧器排氣冷卻器-連云港正航電力節能技術(shù)有限公司 瀏覽次數: |
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1、存在的問(wèn)題 給水除氧系統運行近4年來(lái),發(fā)現在工藝、設備等方面存在一些缺陷,造成溶解氧嚴重超標,****達352μg/l,最小為6μg/l,合格率僅為12%,通過(guò)分析,發(fā)現系統存在問(wèn)題主要有以下幾點(diǎn)。 1.1軟水加熱器故障 我們知道,氣體從水中分離出來(lái)的一個(gè)必要條件就是必須將水加熱到除氧器內蒸汽壓力的飽和溫度,當除氧器進(jìn)水溫度過(guò)低時(shí),除氧水水溫達不到除氧器內壓力的飽和溫度,給水中的溶解氧就會(huì )增加。
1.2除氧塔內部件易損壞 通過(guò)對除氧器歷年來(lái)檢修情況統計發(fā)現:除氧塔內噴嘴容易損壞,填料變形,篩盤(pán)因螺絲易松動(dòng)、脫落而傾斜,這些缺陷致使水和汽在除氧器內分布不勻,流動(dòng)受阻,汽水接觸面及接觸時(shí)間減少,導致除氧效果惡化。 1.3取樣條件不能滿(mǎn)足要求 取樣器原設計置于鍋爐現場(chǎng),因設計、安裝等原因,現場(chǎng)飛灰較多,影響化驗結果。并且給水取樣時(shí)一般應將樣品的流量調至20~30kg/h,樣品的溫度一般用改變冷卻水流量的方法調整。而幾年來(lái)的運行情況是:取樣器內易結垢,影響傳熱效果,必須關(guān)小取樣閥,才能滿(mǎn)足樣品溫度要求,這樣,取樣管內水流速度就會(huì )減小,且處于未充滿(mǎn)狀態(tài),不符合化驗要求,導致樣品不具有代表性,化驗時(shí)取樣瓶?jì)阮伾粍虻默F象。 1.4壓力調節器滯后 壓力調節器滯后現象經(jīng)常發(fā)生,水位調節器不能投用,出現異常時(shí)如不及時(shí)進(jìn)行有效調整,則除氧器壓力和溫度易發(fā)生波動(dòng),從而導致除氧效果差。 2、改進(jìn)措施 2.1脫鹽水復熱改造 為了提高除氧器的進(jìn)水溫度對脫鹽水的工藝,流程進(jìn)行了改進(jìn),具體措施為:①將去軟水加熱器加熱后的脫鹽水再次引至化學(xué)水裝置內,與工藝冷凝液換熱;②增設乏汽吸收器,吸收化學(xué)水裝置冷凝液水箱近4t的乏汽;③改變原外送冷凝液的工藝路線(xiàn),將其直接送往除氧器。 通過(guò)一系列改造,不僅實(shí)現了化學(xué)水裝置的乏汽回收,而且滿(mǎn)足了即使在軟水加熱器故障下除氧器的進(jìn)水溫度,使除氧器的進(jìn)水溫度維持在85℃左右。 2.2完善除氧設備 更換并加固了損壞的除氧器噴嘴,清理并更換了已變形的填料,并將篩盤(pán)進(jìn)行了點(diǎn)焊加固,使除氧器性能得到了完善。 2.3改造取樣器 為了保證樣品真實(shí)性,將取樣器引入中化分析室,并適當增大取樣器的換熱面積,經(jīng)過(guò)調整試驗,在要求的水溫下,能夠達到樣品流量要求,保證了取樣化驗所需的條件。并且規定及時(shí)檢查、更換取樣器內冷卻盤(pán)管,防止盤(pán)管結垢影響冷卻效果。 2.4優(yōu)化操作,穩定除氧器壓力和水位 經(jīng)過(guò)跟蹤監測,對除氧器的運行操作做出規定:①均衡進(jìn)水,調整時(shí)要做到“少量多次”,避免有大的波動(dòng);②除氧器水位控制在1300~1700mm,以利于除氧水在水箱內進(jìn)一步擴散除氧;③各除氧器之間不得有壓游現象,若出現壓游現象,應及時(shí)配合儀表人員檢查分析,找出壓力調節器跟蹤調節滯后的原因,并盡快解決,從而保證了除氧器能夠在****工況下穩定運行。 3、改進(jìn)效果 通過(guò)對給水除氧系統的技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化操作,塔內部件使用周期延長(cháng),除氧器運行工況良好,除氧效果明顯提高。改進(jìn)后近一年來(lái),給水溶解氧已降低至15μg/l以下,—般穩定在5μg/l左右,合格率達100%,消除廠(chǎng)鍋爐長(cháng)周期穩定運行的隱患,為整個(gè)公司的穩定生產(chǎn)提供了保障。 |
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